1008錠長車集體落紗項目由于技術難關重重,使該產品的批量生產受到了極大影響。最近,上海二紡機股份有限公司經過全面重新設計改進,包括對升降長臂作了設計和工藝整改,確保了該產品的穩定運轉。
原升降長臂設計上規定由型鋼改為鍛件加工,每道加工工藝中增加退火去應力處理,使平面度保證在0.03mm(圖紙要求0.05)使集落抓管、撥管定位精確,并配合新設計留頭裝置,使得集體落紗裝置解決空管滿管對不準,使插空管、撥滿管達到撥管100%、插管98%以上,一舉解決了集落留頭率98%左右的難題。徹底解決冷拉型鋼扭曲,回彈嚴重影響使用的問題。
由于鍛件需六面銑加工,每根升降長臂要365元/根,每臺車約54根,所占集落成本達近2萬元/臺,能否在市場競爭中采用新設計、新工藝,達到產品要求,又降低成本呢?該公司產品設計工程人員利用新滬冷拉廠的加工能力和優勢,與新滬廠有關技術人員組成設計工藝生產三結合小組,從原設計材料要求開始,仔細分析,認為45鋼鍛件經去應力加工,與45熱軋扁鋼校直后去應力處理使用性能基本相同,但是大大降低了原材料成本,并且熱軋扁鋼切削性能較鍛件優秀,可降低加工成本。由于新滬廠設備齊全,又有去應力電爐,首批投入20根,進入加工和去應力處理,在實施嚴格控制校直量,采用多次去應力處理等技術措施后,在最后一道磨加工上遇到了難題,一米多長的扁鋼長距離磨削容易使零件產生加工應力,使零件平面穩定性產生問題。于是采用現有高精度加工中心,平面精加工時留極少余量采用單刃旋風切削,減少加工應力,又達到表面光潔度要求。試驗小組在20根投入后,對平面度穩定性測定,當天加工后平面度都在0.02mm以下。并連續每星期跟蹤測試,直到2個月平面度都穩定在0.025mm以下。在第一次試驗半個月后又投入50根,進行一個多月跟蹤測試,平面度均在0.03mm以下,達到了使用要求。成本從每根365元降為250元,每臺車可降本6000元左右。設計上及時更改圖紙技術要求中零件鍛打的要求,使該方法及時應用到長車集落細紗機生產中,提升了上海二紡機的長車市場競爭力,同時也降低了生產成本。
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